一、故障現象
安陽鋼鐵有限公司煉鐵廠 2000 m3 高爐槽上焦炭上料系統共有 5 個儲料倉,由雷達料位計測量焦炭倉位高低,皮帶上料系統通過分料車在各倉位間移動。分料車行走通過遠程操作和 PLC控制,電源取自相應低壓電氣室,經正反轉接觸器、熱保護元件后引出線路至安裝在料車上部的固定滑觸線,再通過集電器引至電機(圖 1)。分料車多次出現電機燒毀及斷路器開關一相燒毀、一相熔融粘在一起的現象,電機燒毀直接影響高爐上料。
二、故障分析
1.打火熔焊原因分析
檢查控制回路,發現在滑觸線一相內部存在打火熔焊現象。由于槽焦炭上料系統所上物料為干熄焦,在干熄焦倒運過程中產生部分焦粉,焦粉附著在滑觸線槽內部。焦粉具有導電性,加上集電器長期磨損,造成接觸面減小。減小的接觸面通過焦粉連接滑觸線,引起集電器和滑觸線因接觸**打火熔焊?;|線上內部的熔焊點進一步加劇了因接觸**造成的打火現象,*終造成反復缺相運行問題,進而使電機和斷路器其余兩相長期重復出現過負荷,電機絕緣性能和斷路器觸頭損壞。
2.動力保護回路原因分析
檢查分料車電機主回路(圖 2),電機使用簡單的正反轉運行控制,熱繼保護采用不完全星形接法,熱繼動作電流整定值 40 A,電機正常運行電流 22~23 A。由于分料車電機為三角形連接的普通電機(額定功率 22 kW、額定電流42.7 A),假設電機在額定電流 In下運行,通過電機每相繞組的電流為 1/姨3 In,實際熱繼電器保護整定值電流根據 0.95~1.05In 整定。當電機出現缺相故障后,熱繼電器不能起到有效保護作用,而且實際運行中負荷約為 50% In,熱保護更無法起到過載保護作用。造成電機在一定時間內保持兩相運行,導致電機某一相繞組長期過負荷,*終使電機燒毀,如 A 相缺相,則 B、C 相間繞組電流就會增加。對于低壓斷路器,缺一相,另兩相電流就要增加,加上原低壓斷路器本身也存在觸點接觸面小,觸點壓力不夠等原因造成接觸電阻大的問題,長期運行就會造成低壓斷路器的一相或兩相燒毀。
三、處理措施
改進現場設備及保護回路。調整集電器的安裝角度,使之與滑觸線的接觸面變大,更換存在問題的集電器和滑觸線,定期檢查。合理調整熱繼保護整定值,將其調整為電機實際運行時線電流值的 1.05 倍(約 24 A),使其可在缺相狀態下可靠動作。選取質量較好、容量大一個等級的低壓斷路器(容量 50 A 改為 100 A)。上述措施實施后,設備未再出現類似故障。實際應用時,對于三角形連接的電機使用熱繼保護,要合理選擇熱繼動作值,確保在故障發生時,熱繼電器能可靠動作。同時,還要避免設備安裝方式不當,引發設備故障。
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